進(jìn)入四季度沖刺關(guān)鍵期,文家坡選煤廠緊緊圍繞全年生產(chǎn)目標(biāo),以“穩(wěn)產(chǎn)量、提效率、保安全”為核心,在帶煤量科學(xué)調(diào)控、智能化技術(shù)應(yīng)用和安全防護(hù)體系筑牢上做實(shí)功,用實(shí)打?qū)嵉呐e措推動生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)向好,為年終任務(wù)圓滿完成積蓄動能。

科學(xué)調(diào)控釋產(chǎn)能:精準(zhǔn)匹配產(chǎn)能“節(jié)奏”
合理調(diào)控帶煤量是釋放產(chǎn)能的關(guān)鍵抓手。文家坡選煤廠集控中心建立“原煤-洗選-外運(yùn)”聯(lián)動測算機(jī)制,每日根據(jù)原煤供應(yīng)、系統(tǒng)負(fù)荷及裝車計劃動態(tài)確定生產(chǎn)指標(biāo)。集控員通過復(fù)盤前一日入洗數(shù)據(jù)、設(shè)備參數(shù)和商品煤庫存,結(jié)合當(dāng)日外運(yùn)任務(wù),在保障設(shè)備安全的前提下,將每日帶煤量穩(wěn)定在1.2萬-1.3萬噸區(qū)間,推動洗選系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
針對四季度原煤煤質(zhì)波動特點(diǎn),廠里通過實(shí)時監(jiān)測煤質(zhì)數(shù)據(jù),精準(zhǔn)調(diào)整洗選密度,既避免系統(tǒng)因煤質(zhì)波動降負(fù)荷,又確保精煤、混煤等產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。1-10月,完成年計劃任務(wù)的92.6%;洗選系統(tǒng)日均運(yùn)行17.5小時,設(shè)備有效作業(yè)率達(dá)91%;精煤合格率穩(wěn)定在99.2%以上,產(chǎn)品均按計劃順利發(fā)運(yùn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放與銷售保障的雙向平衡。

科技賦能提效能:智能改造顯“實(shí)效”
前期落地的智能化改造在沖刺階段持續(xù)發(fā)揮支撐作用。主洗車間智能密控系統(tǒng)通過實(shí)時調(diào)控分選密度,使精煤產(chǎn)率提升0.1%-0.3%,介質(zhì)單耗降低30%,年節(jié)省介質(zhì)成本約75萬元,減少維修費(fèi)用約18萬元。
設(shè)備運(yùn)維領(lǐng)域,20臺關(guān)鍵設(shè)備均安裝溫震傳感器,數(shù)據(jù)實(shí)時傳輸至集控監(jiān)控平臺。系統(tǒng)可提前預(yù)警設(shè)備異常,自投用以來累計預(yù)警軸承溫度偏高、電機(jī)異響等隱患18起,均在故障發(fā)生前處置完畢,設(shè)備故障率較去年同期下降0.5個百分點(diǎn),非計劃停機(jī)時間減少15小時。同時,智能集控推動4個崗位實(shí)現(xiàn)無人值守,巡檢工通過移動端錄入設(shè)備狀態(tài),隱患識別效率提升15%以上,調(diào)度決策響應(yīng)時間從2小時壓縮至15分鐘,為精準(zhǔn)攻堅提供數(shù)據(jù)支撐。

安全防護(hù)筑底線:多維防控守“平穩(wěn)”
沖刺階段,文家坡選煤廠堅守“安全第一”原則,構(gòu)建常態(tài)化防護(hù)體系。每周聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域組織安全專項(xiàng)檢查,10月至今累計排查整改隱患27項(xiàng),整改率100%;開展“安全操作技能培訓(xùn)”“班組長講安全”活動,覆蓋員工320人次,提升全員安全意識與應(yīng)急能力。
現(xiàn)場管理中,廠區(qū)關(guān)鍵區(qū)域的AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)可實(shí)時識別未按規(guī)定佩戴勞保用品、違規(guī)跨越皮帶等行為,發(fā)現(xiàn)問題立即預(yù)警并通知管理人員處置,為生產(chǎn)沖刺筑牢安全防線。
當(dāng)前,文家坡選煤廠各環(huán)節(jié)銜接有序,全員攻堅熱情與科技賦能成效疊加,正以務(wù)實(shí)篤行的作風(fēng)向全年目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn),用實(shí)實(shí)在在的生產(chǎn)成果書寫四季度沖刺答卷。(任騰越)
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